1、水煤漿特性對電磁流量計(jì)測量的影響因素
由于水煤漿的特殊物理性質(zhì),它含有約65%的極細(xì)煤固體顆粒,占鐵屑的20%,加上輔助添加劑,在高壓條件下,其動態(tài)粘度高達(dá)800-1500mPa ·s , 煤漿對內(nèi)襯的擠壓和電極的侵蝕,以及鐵屑的存在,對電磁流量計(jì)傳感器內(nèi)襯與測量管的附著性能、抗噪性和耐腐蝕性能有很大影響。電極的抗漏電性能,以及磁場的變化。 .電磁流量計(jì)是基于法拉第電磁感應(yīng)定律的流量
被測流量計(jì)具有線性輸出信號和被測流量,精度高??蓽y量電導(dǎo)率≥1μs/cm的酸、堿、鹽溶液、水、污水、腐蝕性液體和泥漿、礦漿的流量。 .目前,煤化工氣化爐中的煤漿流量計(jì)大多采用電磁流量計(jì),但實(shí)際使用效果差別很大。這個問題一直被煤化工行業(yè)的專業(yè)人士所討論。
2、水煤漿流量測量難點(diǎn)
(1) 水煤漿的主要成分是固體顆粒,含量為60%wt。添加劑作用后正常粘度在800-1500mPa·s范圍內(nèi)。由于介質(zhì)中的固體顆粒和鐵屑對管道有很強(qiáng)的沖刷性能,襯里的耐磨性高。
(2)介質(zhì)流量過低,測量信號弱,易受干擾:水煤漿流量滿負(fù)荷設(shè)計(jì)32t/h,管徑DN100。當(dāng)系統(tǒng)半負(fù)荷運(yùn)行,煤漿量為13m³/h時,管道流速僅為0.4m/s。即使在滿負(fù)荷、32m³/h的煤漿流量下,與一般電磁流量計(jì)的流量相比,介質(zhì)的流量也僅為0.6m/s。要求為1-10m/s。電磁流量計(jì)本身的信號只有零點(diǎn)幾毫伏,而煤漿流量計(jì)的信號更弱。這樣,在生產(chǎn)過程中,煤漿介質(zhì)發(fā)生變化,含有大量鐵屑,使電極周圍的磁場產(chǎn)生較大的干擾,使磁場紊亂。這是電磁流量計(jì)波動的主要原因。
(3)高壓煤漿泵的影響:由于氣化爐在6.5MPa下工作,要求煤漿管道壓力在7.0MPa左右。大部分采用德國的隔膜軟管泵。泵本身是脈動流。 .這對流量計(jì)來說是一個很大的波動。
(4)水煤漿成分不穩(wěn)定,特別是鐵屑含量的變化對電磁流量計(jì)的干擾很大。
(5)凱銘儀表有限公司電磁流量計(jì)引進(jìn)了ABB-KENT TAYLOR電磁流量計(jì)技術(shù),針對水煤漿的特性專門設(shè)計(jì)了電磁流量計(jì),滿足氣化爐對流量計(jì)的要求。該流量計(jì)的流量檢測范圍可低至0.01m/s。氣化爐最小負(fù)荷煤漿量為32m³/h時,流量為0.6m/s,對流量計(jì)影響不大。內(nèi)襯采用聚氨酯內(nèi)襯,耐磨性大大增強(qiáng),使用一年后流量計(jì)內(nèi)襯幾乎無磨損。
(6)電磁流量計(jì)檢測到的信號比較微弱,滿量程時只有幾毫伏,而流量很小,只有幾微伏。輕微的外部干擾都會影響測量精度。因此,流量計(jì)的外殼、屏蔽線、測量導(dǎo)管應(yīng)按規(guī)范要求接地,并單獨(dú)設(shè)置接地點(diǎn)。切勿連接電機(jī)或上下管。流量計(jì)傳感器的法蘭必須與管道連接并可靠接地,保證接地電阻值在10Ω以下,防爆型在1Ω以下;電磁流量計(jì)周圍不應(yīng)有大功率電器,并應(yīng)遠(yuǎn)離所有磁源。
(7)高壓煤漿泵本身為雙缸式,出口應(yīng)裝有隔膜緩沖器,這對消除煤漿量的波動很重要。調(diào)節(jié)緩沖罐壓力時,調(diào)節(jié)緩沖罐對煤漿管道系統(tǒng)壓力的壓力為盡量減少煤漿泵對流量波動的影響,出口管道上裝有出口壓力表。如果波動很小,則煤漿體積本身波動很小。如果幅度較大,應(yīng)及時調(diào)整緩沖罐。如果氮?dú)鈮毫Σ缓线m或一缸未檢查,應(yīng)及時處理。 (8)水煤漿中高鐵屑的處理方法:產(chǎn)生鐵屑的主要途徑有采煤時產(chǎn)生的磁性金屬、磨煤機(jī)磨削時鋼棒脫落產(chǎn)生的鐵屑、大、小煤漿坦克。煤泥輸送管道產(chǎn)生的鐵銹和鐵銹,鐵質(zhì)物體通過流量計(jì)電極時會產(chǎn)生較大的高頻噪聲干擾,造成流量顯示波動較大。主要采用的方法是在煤炭輸送帶進(jìn)入氣化煤倉前加裝磁性除鐵器,定期清理,減少進(jìn)入氣化煤倉的大鐵塊;加強(qiáng)對磨煤機(jī)滾筒篩網(wǎng)的檢查和清理,避免大金屬顆粒進(jìn)入煤漿槽;每次停車沖洗煤漿管道時,電磁流量計(jì)先斷電,沖走附著在電極上的金屬顆粒。行車時,先沖洗煤泥管道,輸送煤泥,沖洗管道上的銹跡,然后給煤泥流量計(jì)通電。經(jīng)過多次觀察,煤漿流量計(jì)的波動主要發(fā)生在第一次開機(jī)和系統(tǒng)停機(jī)檢修后的一周內(nèi)。分析的主要原因是煤漿中金屬固體含量高。系統(tǒng)運(yùn)行一周后,流量計(jì)趨于穩(wěn)定。長時間停車和行駛后,應(yīng)加強(qiáng)對煤漿流量計(jì)的檢查和維護(hù),并可對儀表的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。如果儀表波動過大,可適當(dāng)延長阻尼時間,避免誤跳閘。待成分相對穩(wěn)定后,可將阻尼時間調(diào)整回正常。
煤漿流量計(jì)的波動是由多種原因造成的。有問題,要找原因,針對不能消除波動的原因,找問題。不要盲目調(diào)整流量計(jì)各項(xiàng)參數(shù),延長阻尼時間以消除波動,及時反映現(xiàn)場實(shí)際工況,及時修正,以滿足流量計(jì)的正常測量要求。
3. 結(jié)論
電磁流量計(jì)雖然在測量煤漿方面存在諸多困難,但如果使用不當(dāng),使用過程中,輕者會導(dǎo)致流量計(jì)顯示波動過大,重者會造成氣化爐頻繁跳閘甚至異常生產(chǎn)。進(jìn)行。我們根據(jù)貴公司現(xiàn)場介質(zhì)情況和貴公司儀表技術(shù)人員對電磁流量計(jì)的相關(guān)儀表參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,并對影響流量測量的因素提出了整改意見。以上觀點(diǎn)僅供參考。
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